除塵布袋是 包除塵器的核心,俗稱除塵布袋或防塵濾袋,除塵布袋是 包除塵器操作的關鍵部分,通常圓柱形濾袋垂直懸掛在除塵器中。除塵布袋的結構和設計應該盡可能高效。、易于防塵,耐用。除塵布袋的選擇非 常重要,它直接影響除塵器的除塵效果。選擇除塵布袋可從以下幾個方面進行選擇:氣體溫度,濕度和化學,顆粒大小,粉塵濃度,過濾風速,灰塵清潔方法等因素。

布袋除塵器引風機的選擇基于:20000除塵器僅約20PA,運行數月后壓力會上升,可達到500-land 00PA,除塵器的壓力一般是 實際測量,壓力差為入口和出口是 實際壓力是 除塵器。一般來說,管道的局部電阻為我國加上沿路徑的電阻,加上估計的壓力為除塵器,再加上額外的壓力損失,再考慮 漏氣率為10%,就是 選擇風機的全壓力。
脈沖布袋除塵器在使用中存在的問題,生產中采取以下措施予以應對。
(1)減少鍋爐除塵器系統漏風量,提高除塵器有效風量。出爐時關閉非 工作狀態出爐口煙道閥,保證進除塵器負壓段煙道完好不漏空氣;除塵器檢查、更換布袋后,檢修倉門做好密封;及時更換除塵器破裂的防爆膜;做好檢修人孔處與箱體密封嚴實;做好灰斗與螺旋鉸刀、卸灰閥連接處密封;做好風機負壓段軟連接處密封。
(2)避免壓縮空氣含水、提高壓縮空氣系統壓力、增加脈沖閥彭吹清灰頻次,提高布袋清灰效果。除塵器選用上海袋配DMF一Z一62S2.5″直角 脈沖閥,其要求壓力0.4MPa一0.6MPa。據效果看,壓縮空氣壓力低于0.45MPa布袋清灰效果差。要想保證除塵器除塵效果,壓縮空氣系統末端壓力不低于0.45MPa。
LMB一9一7旁插脈沖扁布袋除塵器彭吹控制初為:每倉彭吹2次(間隔4s)后打開倉氣動閥,關閉下倉氣動閥。整個流程用時28s即除塵器彭吹257次/h,因布袋清灰效果差,將彭吹控制改為每倉彭吹20,30,50次(間隔4s)后打開倉氣動閥,關閉下倉氣動閥。整個流程用時100x,140x,220s即除塵器彭吹720次/h,771次/h,818次/h。該措施實施后,除塵效果有所改善,但是 帶來了負面影響—壓縮空氣用量的提高。更改彭吹頻次后,每臺除塵器理論用氣量增加90m;/h一110m3/h。
(3)加強彭吹脈沖閥檢查與維護,防止脈沖閥膜片破損發生內漏,確保壓縮空氣系統壓力穩定。脈沖閥運行狀態的好壞直接影響除塵器的運行狀態,個別脈沖閥的失效會導致整個清灰系統的癱瘓。適時檢查更換膜片組、壓縮彈簧是 保證脈沖閥正常運行的必要手段。
(4)正確操作LMB一9一7旁插脈沖扁布袋除塵器風機、排灰裝置。在電石爐出爐后要立即停止運行風機,減少除塵布袋負壓狀態彭吹清灰,促使噴吹掉下的粉餅直接進除塵器底部灰斗倉里。LMB-9-7旁插脈沖扁布袋除塵器卸灰裝置每8h排灰1次一2次,排灰后卸灰閥、手動插板閥上部要保持一定高度的粉塵,防止卸完粉塵空氣漏入灰斗造成漏風。
(5)出爐吹氧作業時嚴禁開啟風機、塌料及時關閉煙道蝶閥等措施減少布袋損壞。當吹氧作業時,嚴禁開風機、及時關閉煙道蝶閥;塌料或噴料時,快速關閉煙道蝶閥。及時更換開焊籠骨、正確安裝布袋減少除塵布袋損壞。
(6)加強風機、螺旋鉸刀、卸灰閥的維護保養,減少故障的發生,提高除塵設備開車率。定期檢查螺旋鉸刀、卸灰閥各部件的工作狀態,緊固各個緊固件;對螺旋鉸刀兩端軸承加注潤滑鏗基脂;對螺旋鉸刀、卸灰閥減速機添加或更換潤滑油。檢查風機葉輪的磨損,定期對電機與風機找平,及時檢查緊固松動底座螺栓,更換失效減震器等,消除風機運行振動,提高風機運行開車率。
綜述 脈沖除塵器應用在密閉電石爐生產中存在較多缺陷,只有通過實施嚴格的操作管理才能保證除塵系統充分發揮其效能。保障電石爐作業現場無煙塵,為電石出爐作業人員創造一個清潔文明的作業環境。
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